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槽鋼是截麵為(wei) 凹槽形的長條鋼材,屬建造用和機械用碳素結構鋼,是複雜斷麵的型鋼鋼材,其斷麵形狀為(wei) 凹槽形。槽鋼主要用於(yu) 建築結構、幕牆工程、機械設備和車輛製造等。
中國槽鋼的進口量大於(yu) 出口量。主要產(chan) 地是唐鋼、包鋼、山鋼、黃特、馬鋼、宣鋼、日鋼等幾家鋼廠。
槽鋼剪切工藝優(you) 化問題分析
某鋼廠中400mm機組是以生產(chan) 中號角鋼和槽鋼為(wei) 主的型材機組,年產(chan) 量65萬(wan) 噸,其中槽鋼產(chan) 品規格為(wei) 638~1208,產(chan) 量約占總產(chan) 量的25%。成品槽鋼的分段作業(ye) 采用1台400t冷剪機進行。槽鋼剪切質量對後續工藝,特別是焊接質量影響較大,若剪切斷口處存在塌肩、毛刺、撕裂、切斜等缺陷,則會(hui) 使槽鋼對接時存在較大縫隙,影響焊接質量,特別是強度指標,從(cong) 而造成較大的安全隱患。
安鋼垂400mm機組隨生產(chan) 節奏和產(chan) 量的提高,上述剪切缺陷越來越突出,剪切質量內(nei) 控達標率僅(jin) 為(wei) 94.2%。而且剪刃的使用壽命越來越短,平均每班更換一次,造成生產(chan) 成本和職工勞動強度增加。針對這些問題,從(cong) 工藝、技術和操作上進行了認真分析,並提出了相應改進措施,取得了較好效果。
1、工藝原因
該機組的設計能力為(wei) 20萬(wan) t/a,但產(chan) 量達到了60萬(wan) t/a,冷床區生產(chan) 能力不足的問題很突出,與(yu) 生產(chan) 角鋼相比,槽鋼的冷卻速度較慢,從(cong) 而造成剪切時槽鋼溫度較高,極易出現塌肩、毛刺、撕裂等缺陷,並且對剪刃壽命的影響較大。
2、剪刃設計原因
槽鋼剪刃設計的基本依據是槽鋼成品孔型形狀,如圖1所示(以100#槽鋼為(wei) 例)。這種設計在剪切過程中易出現以下問題:一是槽鋼兩(liang) 肩部與(yu) 其他部分相比,相對較厚,所需剪切力也較大,剪刃磨損較快,剪刃使用一段時間後。這一部分相對磨損量大,致使肩部間隙較大,易出現塌肩現象;二是槽鋼兩(liang) 腿與(yu) 腰部處相比,由於(yu) 剪切角度的影響,當剪刃磨損後,在剪切兩(liang) 腿時,剪切量變小,腿部剪切由通常的剪斷變成了撕斷,槽鋼腿端麵極易出現毛刺;三是上、下剪刃腿部斜度與(yu) 槽鋼成品孔型基本一致,這樣在剪切時腿部基本同時受力,剪切力較大,剪刃磨損較快,一方麵腿端剪切壓痕嚴(yan) 重,另一方麵剪刃老化後,極易出現槽鋼剪切部分撕裂、毛刺較多的現象。後兩(liang) 點是影響槽鋼剪切質量的主要原因。
改進措施
針對上述3個(ge) 問題,分別采取了相應措施。
1、針對冷床冷卻速度慢的問題,在冷床區增加了水霧風機來提高冷床區的冷卻速度,又在剪機前一個(ge) 倍尺處增加了一組水霧噴頭,降低槽鋼剪切部分的溫度,從(cong) 而避免了因鋼溫高而造成的剪切缺陷。
2、針對槽鋼剪刃設計存在的問題,結合生產(chan) 實際情況,將剪刃設計為(wei) 圖2所示的形狀(以100#槽鋼為(wei) 例)。上剪刃寬度由100mm改為(wei) 99mm,減少上剪刃在左右方向的間隙,改善槽鋼兩(liang) 角部的剪切質量;下剪刃兩(liang) 角部圓弧尺寸由R8mm改為(wei) R7mm,提高兩(liang) 角部的剪切重疊量,改善槽鋼肩部剪切質量;下剪刃上邊寬度由79mm改為(wei) 80mm,下邊寬度由97mm改為(wei) 94mm,使下剪刃腿端斜度小於(yu) 槽鋼成品孔型斜度,這樣在腿部剪切時,腿部上、下方向上不會(hui) 同時受力,從(cong) 而減少剪切力,改善剪切質量。
3、通過對各規格槽鋼實際剪切質量和剪切間隙進行數據回歸分析,製定了每種規格的剪切間隙規範,具體(ti) 為(wei) :63#槽鋼為(wei) 0.20~0.30mm、80#槽鋼為(wei) 0.20~0.35mm、100#槽鋼為(wei) 0.25~0.35mm,120#槽鋼為(wei) 0.25~0.40mm,並做出厚度為(wei) 0.20~1.00mm的不同墊片。每次更換剪刃時,先測量間隙,再選擇相應的墊片,確保剪切間隙控製在工藝要求範圍內(nei) 。